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玻璃陶瓷企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級忙

來(lái)源:在線(xiàn)國際商報 2008/2/19 0:00:00

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    在《節能減排綜合性工作方案》的推動(dòng)下,玻璃和陶瓷企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級步伐一步快過(guò)一步。

  記者日前從中國輕工商會(huì )了解到,在國務(wù)院去年6月印發(fā)該方案進(jìn)一步明確了實(shí)現節能減排的目標任務(wù)和總體要求后,陶瓷和玻璃產(chǎn)業(yè)內的關(guān)停、搬遷和改造便連續推進(jìn)。

  據悉,2007年上半年,福建閩清便已關(guān)停了11家不符合規定的陶瓷企業(yè),下半年又對另外8家不符合規定而尚未關(guān)停的陶瓷企業(yè)進(jìn)行了強制執法。據閩清縣經(jīng)貿局經(jīng)濟運行科科長(cháng)陳世勇介紹,這8家企業(yè)2006年合計消耗12780噸標準煤,萬(wàn)元增加值能耗為10.7噸標準煤,是全縣萬(wàn)元增加值能耗的6.2倍。為穩妥處理好企業(yè)關(guān)閉工作,縣里給這8家建陶企業(yè)3個(gè)月過(guò)渡期。過(guò)渡期一過(guò),2007年7月,縣相關(guān)部門(mén)便聯(lián)合籌備執法人員,切斷、拆除了這8家企業(yè)變壓器等供電設施,實(shí)施了強制關(guān)閉。

  在陶瓷玻璃的另一主產(chǎn)區廣東佛山市,關(guān)停改造工程同樣聲勢浩大。到目前為止,佛山市禪城區已經(jīng)關(guān)停了35家低端陶瓷企業(yè),佛山南海市已有3家玻璃廠(chǎng)停產(chǎn),1家陶瓷廠(chǎng)搬遷。據悉,佛山市禪城區將在2008年年底以前,通過(guò)各種形式淘汰90家低端的陶瓷企業(yè)。如果在2009年6月底之前整治仍不達標,禪城區內的陶瓷生產(chǎn)企業(yè)同樣可能全部被淘汰。

  2007年9月,佛山南海市羅村在南海率先啟動(dòng)對陶瓷、玻璃企業(yè)的專(zhuān)項整治行動(dòng),提出兩年內對41家高耗能、重污染的陶瓷、玻璃企業(yè)進(jìn)行治理,其中近七成玻璃企業(yè)和19家陶瓷企業(yè)將在2009年年底前搬出羅村,在規定限期內治理仍不達標的企業(yè)將實(shí)施關(guān)閉。同年12月,南海市羅村19家陶瓷企業(yè)與羅村街道正式簽署《佛山市南海區羅村街道陶瓷企業(yè)整治工作承諾書(shū)》。按照承諾,19家陶瓷企業(yè)將在兩年內根據各企業(yè)商定的時(shí)間,拆除煙囪、關(guān)停窯爐等生產(chǎn)設備,不再在羅村街道范圍內從事陶瓷生產(chǎn),實(shí)現關(guān)閉或搬遷的目標。

  在浙江,根據省相關(guān)部門(mén)的統一部署,受省經(jīng)貿委的委托,由浙江省建筑衛生陶瓷協(xié)會(huì )和浙江省節能協(xié)會(huì )起草的《建筑陶瓷單位產(chǎn)品綜合能耗限額及計算方法》于2007年12月18日通過(guò)了相關(guān)人士審定。業(yè)內人士預計,隨著(zhù)一系列相關(guān)部門(mén)節能減排措施的落實(shí),浙江建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)也將面臨重新“洗牌”。

  在堅決關(guān)閉搬遷落后陶瓷、玻璃企業(yè)的同時(shí),各主產(chǎn)區還積較引導有條件的企業(yè)加快升級!俺死^續引導企業(yè)加大余熱回收利用外,今后我們還將積較引導建陶企業(yè)加強質(zhì)量管理,加大產(chǎn)業(yè)結構調整力度,引導企業(yè)向生產(chǎn)特種陶瓷、功能陶瓷等附加值高的產(chǎn)品方向轉變,把節能降耗工作推向深入!标愂烙抡f(shuō)。為此,閩清縣專(zhuān)門(mén)成立了節能降耗工作領(lǐng)導小組,引導企業(yè)尤其是耗能大的建陶行業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。特別是督促企業(yè)對能耗高、產(chǎn)量低的原溫州式輥道窯進(jìn)行了窯體改造和窯爐余熱回收利用,成效顯著(zhù)。

  在余熱回收利用方面,閩清金陶瓷業(yè)做得頗有聲色!肮久簹獍l(fā)電站發(fā)電后產(chǎn)生的尾氣,還帶有200攝氏度余溫,我們收集起來(lái)送到干燥塔中,作為原料加工的熱能冷卻帶上的余熱,通過(guò)鋪設保溫道,將一部分余熱輸送到窯頭預熱帶,用作胚體的烘干,另一部分輸送至干燥窯中,用來(lái)烘干對水磨邊后的成品。僅這兩項每天可為企業(yè)節約用煤5噸!倍麻L(cháng)黃禎楚和盤(pán)托出節能妙招。嘗到甜頭的金陶瓷業(yè),眼下正一邊上第二條變新產(chǎn)線(xiàn),一邊實(shí)施技改。黃禎楚告知,其僅投入40萬(wàn)元,在變新產(chǎn)線(xiàn)配套安裝一個(gè)加熱設備,利用窯爐余熱使助燃風(fēng)的溫度達到300攝氏度,從而提高煤氣的燃燒熱值,每天可少燒3噸煤,而投入資金只需一年便可回收。

  “過(guò)去坐在辦公室里,窗戶(hù)是關(guān)得嚴嚴實(shí)實(shí)的!焙罉I(yè)陶瓷有限公司辦公室主任翁振華向記者描述了實(shí)施水霧除塵前的情景。由于生產(chǎn)量大,廠(chǎng)區每天要向空中排放5噸粉塵,煙囪冒出的都是濃煙,辦公室的窗戶(hù)只要打開(kāi)一會(huì )兒,大量粉塵就會(huì )飄進(jìn)來(lái)。而如今,會(huì )議室的窗戶(hù)全部敞開(kāi),桌面、地面一塵不染,窗外煙囪冒出的是白色水蒸氣。

  翁振華指出,這一轉變得益于公司專(zhuān)門(mén)改造了水霧除塵設備。粉塵一旦與水接觸,便沉淀下來(lái),經(jīng)過(guò)回收便又成了生產(chǎn)陶瓷的原材料!皢螁芜@一項,不僅使煙囪排放的污染物得到了控制,我們每天還可以回收利用5噸左右粉塵!

  據不完全統計,通過(guò)采用布袋除塵和水霧除塵設備回收粉塵,閩清全縣60條建陶生產(chǎn)線(xiàn)日可回收粉塵300噸,不僅提高了資源利用率,而且還大大減少了環(huán)境污染。

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